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干式濾塵裝置失誤解析和完善方式

文章出處:http://www.sddfhw.com責(zé)任編輯:華潔機(jī)械人氣:2828發(fā)表時間:2012-09-24 09:03:51
 

     由于爐況惡化、料面升高、刺火等原因,煙氣溫度升高,混風(fēng)閥雖然全部打開,但進(jìn)入除塵室布袋煙氣的溫度仍然高于規(guī)定值,過濾布袋因大面積過熱而燒毀。由于原料篩選不夠精細(xì)混有粉末,而在加料、搗爐、扎眼等操作時,硅鐵爐產(chǎn)生的煙氣量并不是均勻的,在高潮時煙氣量比正常冶煉時高數(shù)倍,灼紅的焦粒、砂粒、鋼屑等粗塵也可經(jīng)煙道直接吸附在過濾布袋上,造成濾布呈區(qū)域性麻點(diǎn)燒穿。
    除塵器整體系統(tǒng)密封逐步變壞,入孔等處密封墊老化變形,焊接之處產(chǎn)生裂紋,致使跑風(fēng)漏氣處增多,損失了抽塵負(fù)壓,降低了吸塵力度,造成綜合性效果下降。
   濾布又是在引風(fēng)機(jī)的張力和經(jīng)常啟動的反吹風(fēng)振動作用力下工作,除塵器前級設(shè)施沒能協(xié)調(diào)和緩解這些問題,使布袋損壞頻繁。改進(jìn)除塵器除塵效果的措施根據(jù)除塵器故障出現(xiàn)的原因,必須從粉塵源頭抓起,實(shí)行截塵、降溫,加強(qiáng)密封等措施,方能收到較好效果。截留煙塵降低煙氣溫度這一措施是減輕布袋工作負(fù)擔(dān)延長工作壽命的重要途徑。在前級煙道上增設(shè)降溫截留沉積箱以降低煙氣溫度,濾去粗塵,較好地達(dá)到這個目的。
  箱體之間用型管連通。箱體和)型管用鋼板焊接而成,其尺寸大小以通過煙氣流量截面不小于煙道截面為原則。箱體串聯(lián)的作用在于使氣流中的粉塵依次與各個箱中的擋板和器壁相碰撞,粒度和比重大的塵粒優(yōu)先受阻被截留在箱中,沉積于底部。灼紅的焦粒、砂粒、鋼屑等煙塵首先落下沉積,不再隨氣流進(jìn)入除塵室。箱體并聯(lián)的作用在于使氣流速度突然降低。按照重力沉降原理,截面積增大,所以箱體并聯(lián)促進(jìn)了粗塵的沉降。)型管的作用是降溫,為了適應(yīng)冬夏室外氣溫的變化,在)型管處裝設(shè)冷卻風(fēng)扇,氣溫高開風(fēng)扇,氣溫低停風(fēng)扇。風(fēng)扇的開停由原來控制混風(fēng)閥的溫控儀自動控制。為了防止煙氣中的水蒸氣冷凝造成粉塵在器壁上結(jié)垢,要求煙氣溫度大于,溫控儀能夠圓滿地完成這個任務(wù)。
  降溫沉積箱的設(shè)置使前級煙道變長,氣流阻力變大,但由于混風(fēng)閥的永久性關(guān)閉增強(qiáng)了吸塵風(fēng)力,整體效果沒有降低。
  硅鐵爐煙氣中的粉塵由不同粒度的顆粒組成的,其中二氧化硅白色粉塵是極細(xì)的粉末,經(jīng)有關(guān)部門分析,粒度絕大部分以下,而焦粒、砂粒、鋼屑、鐵銹等雜質(zhì)形成的粗塵,其粒度和密度要比二氧化硅粉末大許多倍。所以沉積箱優(yōu)先把粗塵雜質(zhì)截留,提高了布袋粉塵中的含量和純度從而也提高了粉塵使用價(jià)值和出售價(jià)格,使布袋麻點(diǎn)燒穿、燒毀現(xiàn)象清除,反吹風(fēng)次數(shù)降低,布袋壽命得以延長。

 

 
 

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